Page 38 - 《精细化工》2020年第4期
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            提高采收率提供了一定的优势,较小的微泡具有
            较大的表面接触面积,能够通过较小的低渗透区喉
            道流动,提高整体波及效率              [42] 。TELMADARREIE
            等  [43]  发现二氧化碳-微泡胶体气体(CO 2 -CGAs)
            (CGAs:colloidal gas aphrons)可以在 13.8 MPa 和
            50  ℃下表现出良好的稳定性。此外,MB-CGA 还

            可以提高三次采油条件下的采收率,三次采油条件                                 滕小兰等    [46] 用 400  g/L 的生气剂+1.5  g/L 的
            下的采收率相对常规 CO 2 泡沫驱可提高近 10%                [44] ,
                                                               AOS(α-烯基磺酸盐)起泡剂+1.8 g/L 的 KYPAM(丙
            具有很好的应用前景。相较于普通泡沫,微泡沫半
                                                               烯酰胺类疏水高分子聚合物)稳泡剂研制了一种自
            衰期长,耐盐耐温性强,传质效率高,在原有泡沫
                                                               生泡沫洗井液。其作用机理为:该聚合物分子链上
            体系组成不变的条件下,用微泡沫代替普通泡沫将
                                                               带有疏水基团,提高了稳泡剂的增黏性,从而增加
            会达到更好的泡沫驱效果。作者认为,体系复配多
                                                               体系溶液的黏度,增强泡沫的稳定性。温度 60  ℃
            元化,加入纳米颗粒稳泡,以及泡沫微纳米化、超
                                                               时,泡沫体积为 930 mL,泡沫半衰期为 19.5 min,
            微化,从而进一步提高其耐温性是今后主要的研究
                                                               泡沫质量为 72.25%~92.07%,基液黏度 68.7 mPa·s。
            方向。
                                                               实验表明,该体系泡沫性能好,泡沫稳定性强,与
            3    泡沫洗井液用 PEF                                    油田水配伍性好。此研究为油井洗井提供了一种新
                                                               的方法和思路,对实际应用有很大的参考价值。
                 泡沫洗井技术始于美国和加拿大,国内从 20 世                           张佩玉等    [47] 用 FJF-A 起泡剂配制泡沫基液,在
            纪 80 年代初开始进行研究,利用泡沫洗井技术达到                          其中添加稳泡剂 FJW-A(水溶性聚合物)构成泡沫
            冲砂的目的。泡沫流体密度比水小,具有携砂能力                             洗井液体系,实验测得各项性能指标为:耐温 90  ℃,
            强,漏失量低,对油层污染小等特点,因此,在进                             泡沫黏度达 127 mPa·s,泡沫质量为 75%~85%,泡沫
            行洗井时常被用作冲砂液。但泡沫本身高温下稳定                             体积>400 mL,半衰期 24 min,悬砂时间可至 12 min。
            性较差,且遇原油易消泡,所以,研制用于泡沫洗                             该体系耐温抗盐性优异,悬砂能力强,抗油性好,
            井液的耐高温稳泡剂显得尤为必要。                                   不易对储层造成伤害。在吐哈水平井进行现场应用,
                 王登庆等    [45] 在 40  ℃,质量分数为30%的NaOH            取得了很好的实际应用效果。
            碱性实验条件下,通过 2,3-环氧丙基磺酸异丙醇溶                              作者对典型的泡沫洗井液 PEF 进行性能对比,
            液(自制)与脱乙酰度 90%的壳聚糖反应,制得取                           可以看出:N-(2-羟基-3-磺酸基)丙基壳聚糖由于亲
            代度为 13%的产物 N-(2-羟基-3-磺酸基)丙基壳聚糖                     水基团的引入,基液黏度大,半衰期最长,可维持
            (结构式如下所示)。其作用机理为:它的侧链上                             较高泡沫量,但耐温性一般,不能用于高温地层,
            带有磺酸阴离子基团,亲水性强,增大了溶解度,                             而且需进一步考察其抗盐抗油性能;而 FJW-A 在空
            提高了泡沫膜的黏度,使得液膜排液速率降低,从                             间结构上具有很强的稳定性,耐温性最好,抗盐抗
            而延长了泡沫半衰期,提高了泡沫稳定性。该实验                             油性优异,具有很好的实际应用效果;相较于以上
            以 0.01  mol/L 的二脂肪醇聚氧乙烯(AEO-9)起泡                   两种聚合物,KYPAM 应用时则采取自生泡沫技术,
            剂为主剂配制 50 mL 起泡液,添加质量分数为 0.01%                     该技术的引入提高了泡沫质量。在泡沫洗井液制备
            的 N-(2-羟基- 3-磺酸基)丙基壳聚糖组成泡沫洗井液                      工艺方面,与常规泡沫液相比,自生泡沫液可经化
            体系。25  ℃时,N-(2-羟基-3-磺酸基)丙基壳聚糖可                     学反应生成大量气体从而得到稳定的泡沫体系。所
            溶于水,其水溶液黏度较大为 268 mPa·s,泡沫体积                       形成的泡沫密度低,质量高,对地层伤害率低,抗
            达 480 mL,泡沫半衰期可达 3400 s(单独起泡液泡                     盐耐酸碱性好。且该工艺不需要额外气体相关设备,
            沫体积为 450 mL,泡沫半衰期为 2440 s),但溶解                     简化了作业程序,大幅度降低了成本,在油田作业
            性较差,可通过引入亲水基团对其进行化学改性。                             中能够达到快速投产的目的。
            壳聚糖及其衍生物具有稳泡增黏的作用,它可保持                                 通过对稳泡剂 3 个主要施工领域:压裂、驱油
            较高的泡沫量,并有效延长泡沫半衰期,但耐温性                             以及洗井作业进行分析可以看出,不同领域所对应
            一般,能够应用于低温油藏,建议对其分子结构和                             的泡沫以及稳泡剂的特性有所不同。作者对压裂、
            化学改性方面进行研究,改善其耐温性,以扩大壳                             驱油和洗井作业中泡沫以及所用稳泡剂的特点进行
            聚糖的适用范围。                                           了分析总结,结果见表 1。
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