Page 221 - 《精细化工》2023年第2期
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第 2 期 贺同强,等: 应用微反应器合成碳酸丙烯酯的工艺与模拟 ·443·
色谱泵将其打入反应系统,调节进料速度为 0.1 g/min; 取 0.5‰催化剂用量、30 s 停留时间为模型反应条件
CO 2 从气体钢瓶经减压阀、气体质量流量控制器连入 进行后续研究。
反应系统,控制 CO 2 流量 53 mL/min(标况流量),
为 PO 进料物质的量的 1.5 倍;两相在微反应器中混
合反应,并经延时管线充分反应。实验过程中,微
反应器通过恒温油浴锅控温(120 ℃),操作压力
(1.5 MPa)由背压阀调节。通过定时收集反应液,
负压脱除 CO 2 、PO 后称重计算反应收率。
由于在微反应器内 CO 2 气体流量远大于液相流
量,并且随着反应进行 CO 2 不断消耗,气体流量减
小,因此按照 PO 完全消耗后剩余的 CO 2 流量计算
反应液流量,用延时管线总容积除以该流量得到反
应停留时间,停留时间仅反映了工艺设计的情况, 图 3 不同催化剂用量下 PC 收率随停留时间的变化
Fig. 3 Change of PC yield with residence time under different
无法代表实际反应时间,实际反应时间小于停留时
catalyst dosages
间,但采用相同计算方法评估平行实验结果,规律有
效 [21] 。本例中工况下 CO 2 流速为 5.1 mL/min,反应后 2.2 反应温度对 PC 收率的影响
剩余的反应液流量为 1.7 mL/min,因此停留时间约 控制催化剂用量为 0.5‰、反应压力 1.5 MPa、
为 30 s。调整气液流量与延时管线的长度即可得到 CO 2 进料速度为 PO 进料物质的量的 1.5 倍,30 s 停
不同停留时间的反应结果。 留时间下不同温度对产物收率的影响如表 1 所示。
1.3 测试与表征 由表 1 可知,较低温度(80 ℃)下反应活性相对较
气相色谱:HP-5 型毛细管柱(30 m×0.23 mm× 低,PC 收率只有 35%。提高温度至 100 ℃反应活
0.5 μm)。柱温:程序升温,初始温度 30 ℃,维持 性大幅提高,PC 收率达到了 67%。进一步提高温度
3 min;20 ℃/min 的升温速率升到 80 ℃,维持 至 120 ℃,PC 收率达到 78%,140 ℃下收率为 84%,
5 min;50 ℃/min 的升温速率升到 150 ℃,维持 当温度达到 120 ℃后升高温度对产物产率的提升程
5 min。进样器:200 ℃。FID 检测器:230 ℃。载 度逐渐减小。双功能催化剂在 120 ℃下的高活性实
气:氮气。氮气压力:0.12 MPa。氢气压力:0.05 MPa。 现了 PC 与 CO 2 在温和条件下的高效偶合反应制备
空气压力:0.05 MPa。 PC,并且经气相色谱检测,80~140 ℃下 PC 选择性
均达到了 99%以上,无副反应发生,证实了微反应
2 结果与讨论 技术短停留、高效反应下的精准选择特性。
2.1 催化剂用量对 PC 收率的影响 表 1 反应温度对 PC 收率的影响
控制反应温度 120 ℃、反应压力 1.5 MPa、CO 2 Table 1 Effect of reaction temperature on PC yield
进料速度为 PO 进料物质的量的 1.5 倍,考察了催化 反应温度/℃
剂用量对产物 PC 收率的影响,结果如图 3 所示。 80 100 120 140
由图 3 可知,随着催化剂用量的增加,反应速率加 PC 收率/% 35 67 78 84
快,在催化剂用量 0.2‰(以 PO 物质的量为基准,
下同)下,停留时间 30 s 时,PC 收率达到 60%。 2.3 反应压力对 PC 收率的影响
提高催化剂用量至 0.5‰,停留时间 30 s 时 PC 收率 通过调节背压阀改变系统压力,控制催化剂用
达到 78%,继续提高催化剂用量至 1‰,停留时间 量 0.5‰、反应温度 120 ℃、CO 2 进料速度为 PO 进
30 s 时 PC 收率达到 90%。表明 PC 收率与催化剂用 料物质的量的 1.5 倍,30 s 停留时间下不同压力对
量呈正相关,并且随着停留时间的延长,PC 收率增 反应影响情况如图 4 所示。由图 4 可知,在反应压
加,催化剂用量为 1‰、停留时间 50 s 时,PC 收率 力 0.9 MPa 下,PC 收率仅为 56%,反应压力为 1.2、
大于 99%。另外,在常规釜式反应器中催化剂用量 1.5 MPa 下,PC 收率分别达到 70%、78%,1.2 MPa
为 0.2‰、120 ℃、1.5 MPa 条件下,反应 30 s 时 PC 以下提高反应压力对产物收率提升作用明显。这是
收率仅为 33%,而相同条件下微反应器中 PC 收率 因为高压下提高了 CO 2 在 PO 与 PC 中的溶解度,加
达到 60%,实现了低催化剂用量下的快速反应,反 快了气液反应进行。反应压力为 2 MPa 下,PC 收率
应速率为常规釜式工艺的 1.8 倍。由于 1‰催化剂用 为 82%,继续提高压力 PC 收率几乎不变,证实微
量下反应过快,不利于对规律的展现,因此本文选 反应技术对气液混合传质强化的效果显著,相较于