Page 210 - 《精细化工》2020年第8期
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·1708· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 37 卷
老化后,P(ST-g-ACA)/BT 分子链断裂导致钻井液的 降滤失性能。
黏度降低,从而使液相更容易分离。同时也说明添 2.3 降滤失机理分析
加 P(ST-g-ACA)/BT 可促进泥浆的稳定性,减少高温 2.3.1 降滤失剂对钻井液粒度分布的影响
老化后黏土颗粒的聚集效应。 分别对添加 P(ST-g-ACA)/BT 的 f-WDF 在常温
2.2.3 降滤失剂 P(ST-g-ACA)/BT 对高温高压高盐 和高温条件下老化后的样品进行了粒度分布测试,图
钻井液性能的影响 13a 为常温条件下添加 0.5%P(ST-g-ACA)/BT 与空白
模拟地下条件进行了高温高压高盐下降滤失剂 样的粒度分布图。图 13b 为高温条件下添加 0.5%
对钻井液性能的影响,结果见表 1。 P(ST-g-ACA)/BT 与空白样的粒度分布图(180 ℃老
化 16 h)。
表 1 降滤失剂对高温高压钻井液性能的影响
Table 1 Effect of filtrate reducer on the drilling fluid performance
at high temperature and high pressure
AV PV YP FL API FL HTHP
处理条件
/(mPa·s) /(mPa·s) /Pa /mL /mL
1 13 10 3 6 —
2 9 9 4.5 — 22
注:1 为常温中压(0.69 MPa,25 ℃)条件,2 为高温高
压(3.5 MPa,150 ℃)条件;— 未测;P(ST-g-ACA)/BT 加入量
为 2.0%;FL HTHP 为高温高压滤失量。
如表 1 所示,钻井液在高温高压高盐条件下的
性能比常温中压下均有所降低,但是降低幅度有限。
其中滤失量从常温中压的 6 mL 增加为高温高压条
件下的 22 mL,AV 从 13 mPa·s 降为 9 mPa·s。结果
表明,降滤失剂 P(ST-g-ACA)/BT 在高温高压高盐条
件下依旧使得钻井液保持较好的性能。
2.2.4 与其他降滤失剂性能比较
将降滤失剂 P(ST-g-ACA)/BT 与国外样 LV 和
HV 进行比较,测定不同降滤失剂在 f-WDF 中加入
量为 1.0%,150 ℃老化 16 h 前后的滤失量,结果如
图 12 所示。 a—常温(25 ℃);b—高温(180 ℃)
图 13 降滤失剂的加入对钻井液粒度分布影响
Fig. 13 Effect of filtrate reducer on the drilling fluid
particle size distribution
由图 13a 和 b 可知,加入 P(ST-g-ACA)/BT 后,
粒度分布曲线向左移动,钻井液中黏土颗粒的平均
粒径从 7.096 μm 降至 3.170 μm;加入 P(ST-g-ACA)/BT
高温老化后,钻井液中黏土颗粒的平均粒径从
28.251 μm 减小到 12.610 μm 。这 可能是因 为
P(ST-g-ACA)/BT 的加入使得黏土颗粒分散为小颗
图 12 不同降滤失剂对钻井液老化前后滤失量影响 粒,从而使泥饼堆积更加致密,失水减少。在高温
Fig. 12 Effect of different filtrate reducers on the filtration 老化条件下,f-WDF 中黏土颗粒的平均粒径有所增
loss of drilling fluids before and after aging
加,降滤失剂中带负电荷的羧基和磺酸基团依旧吸
由图 12 可见,室温下,降滤失剂 P(ST-g-ACA)/ BT 附 在黏土 颗粒 表面, 形成 水化膜 屏障 ,同 时
在 f-WDF 中的滤失量仅为 7.0 mL,150 ℃老化 16 h DMDAAC 中的强吸附基团在高温下也保持水化作
后的滤失量为 11.0 mL,与降滤失剂 LV 和 HV 老化 用,可有效抑制黏土的黏聚,降低泥饼的渗透。总
后的滤失量相比,其降滤失效果明显。可以得出, 之,降滤失剂 P(ST-g-ACA)/BT 的加入可优化黏土颗
在相同的测试条件下,P(ST-g-ACA)/BT 具有较好的 粒的粒径分布,使得颗粒粒径小,刚性强,易于填