Page 178 - 《精细化工》2022年第5期
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·1032· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
丝织物失重率降低 13.06%。失重率的降低对应着残 受热作用下,磷酸脱水生成的偏磷酸进一步聚合生
炭率的增加,残炭量的增加是由于 AMP 在阻燃纺织 成聚偏磷酸,它能够降低纺织品中纤维大分子的热
品受热分解产生液态磷酸,在热作用下,磷酸脱水 分解,在纺织品表面形成残炭覆盖层,从而减缓织
生成的偏磷酸能进一步聚合生成聚偏磷酸,它能够 物在燃烧过程中热量的释放,降低了 HRR。烟雾释
降低纺织品中纤维大分子的热分解、裂解温度,使 放量(TSR)反映丝织物燃烧不完全产生低相对分
纤维迅速脱水及炭化后,在纺织品表面形成残炭覆 子质量有机物 SO 2 等有害气体,所以在阻燃过程中
盖层,同时核糖在聚偏磷酸的作用下也会发生炭化 抑烟很重要,由表 2 可见,AMP-丝织物(EDC/NHS)
而形成炭层。当 AMP 整理到丝织物上越多,残炭量 单位面积产烟量只有原丝织物产烟量的 13.5%。可
越高,失重率越小,阻燃效果越好。AMP-丝织物最 能是由于 AMP 分解的含氮碱基在热作用下生成
大热分解温度 334.71 ℃低于 AMP-丝织物(EDC) NH 3 等不可燃性气体,这些气体可以稀释氧气和纤
和 AMP-丝织物(EDC/NHS),说明吸附于丝织物 维热解生成的可燃性气体的浓度,减少了有害气体
的 AMP 相比于经催化后键合于丝织物的 AMP,更 的释放 [22] 。有效燃烧热(EHC)是热释放速率与质
容易提前发生热分解 [20] 。 量损失速率之比,AMP-丝织物(EDC/NHS)相对
于原丝织物下降 25.42 MJ/kg,因为引入的 AMP 分
解的核糖在聚偏磷酸的作用下发生炭化而形成炭
层,增加炭层对纤维的包覆性,使有效燃烧热降低。
表 2 改性前后丝织物的锥形量热测试结果
Table 2 Results of cone calorimetry of silk fabrics before
and after modification
2
样品 HRR/(kW/m ) TSR/m 2 EHC/(MJ/kg)
原丝织物 103.87 8.30 89.13
AMP-丝织物 93.89 3.09 86.98
AMP- 丝织物 86.28 1.63 73.91
图 4 蚕丝织物改性前后的 TGA 曲线 (EDC)
Fig. 4 TGA curves of silk fabrics before and after AMP- 丝织物 72.07 1.12 63.71
modification
(EDC/NHS)
表 1 蚕丝织物改性前后的热重数据
Table 1 Analysis of TGA data of silk fabrics before and 2.5 阻燃性能分析
after modification 原丝织物和改性丝织物燃烧后的残炭图片如图
失重率/% 残炭 最大热分 5 所示,阻燃性能数据列于表 3。由图 5 可见,原丝
样品
40~100 ℃ 250~500 ℃ 总计 率/% 解温度/℃ 织物和 AMP-丝织物几乎损毁烧尽。AMP-丝织物
原丝织物 5.84 67.29 79.55 20.45 363.04 (EDC)和 AMP-丝织物(EDC/NHS)损毁长度减
AMP-丝织物 5.65 54.31 71.81 28.19 334.71 少,且 AMP-丝织物(EDC/NHS)损毁长度相比与
AMP- 丝织物 6.76 57.40 70.63 29.37 357.38 原丝织物减少 11.1 cm。由表 3 可以看出,原丝织物
(EDC)
的极限氧指数(LOI)约为 23.30%,AMP-丝织物极
AMP- 丝织物 5.08 49.88 66.49 33.51 345.04 限氧指数为 25.56%,AMP-丝织物(EDC)和 AMP-
(EDC/NHS)
丝织物(EDC/NHS)的极限氧指数分别达到 29.20%
2.4 锥形量热分析 和 30.10%,其增重率分别为 11.01%和 13.31%,LOI
为更直观地评估改性后丝织物的燃烧性能,采 和增重率增加趋势一致。这是由于催化后引入更多
用锥形量热仪对改性后丝织物的燃烧行为进行研 的 AMP,燃烧时在丝纤维表面迅速形成大量的残炭
究,结果列于表 2。热释放速率(HRR)是描述材 包覆纤维主体,产生的不燃性气体对纤维周围的氧
料单位面积热释放量大小的参数,HRR 越小,燃烧 气和纤维热裂解产生的可燃性气体进行稀释,提高
时放出的热量越少,表明材料的阻燃性能越好 [21] 。 了阻燃性能 [23] 。相比于乙烯基磷氮类阻燃剂改性蚕
2
原丝织物的 HRR 为 103.87 kW/m ,随着添加 AMP 丝织物 [24] ,AMP-丝织物(EDC/NHS)极限氧指数
和不同催化剂的作用,改性后丝织物的 HRR 逐渐降 提高 1.6%,具有较好的阻燃性能。
2
低,采用 EDC/NHS 催化时 HRR 降到 72.07 kW/m , 改性丝织物样品的阻燃耐久性见图 6、7。随着
与原丝织物相比降低了 30.6%,这可能是因为 AMP 水洗次数的增加,AMP-丝织物的极限氧指数变化不