Page 156 - 201904
P. 156
·682· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 36 卷
2
由图 5 可知,对于 Pt/AC 和 Pt-Zn/AC 催化剂, 各新鲜催化剂的金属表面积近似,均在 89 m /g 左
随着使用次数的增加,活性明显下降,且二者下降 右。催化剂使用 10 次后,Pt/AC 催化剂的金属表面
2
速度基本一致,可以认为,Zn 含量对催化剂的稳定 积减小到了 40.39 m /g,下降比例达 55%,故活性
性基本无影响。引起活性明显下降的原因可能是普 下降很快。而 Pt/MC 催化剂的金属表面积仅下降
通 AC 孔径较小,在反应物与产物分子进出孔道时, 10%左右,尤其是 Pt/MC30,其金属表面积仅下降
孔径较小的孔极易发生堵塞,活性位点减少,导致 8%,故其活性基本没有变化。Pt/MC15 与 Pt/MC60
活性下降很快。随着使用次数的增加,抗氧剂 7PPD 的金属表面积下降约 13%,故其活性均有些许降低。
的选择性呈现出先缓慢升高后急剧降低的趋势。这
表 4 催化剂使用前后活性金属表面积
可能是由于新鲜 Pt/AC 与 Pt-Zn/AC 催化剂的活性过 Table 4 MSA of fresh and used catalysts
高,反应速度很快,生成的抗氧剂 7PPD 不能及时 MSA/(m /g)
2
扩散出孔道,从而发生副反应,导致抗氧剂 7PPD 样品 新鲜催化剂 使用后催化剂
选择性不高。催化剂使用后,部分活性位点被覆盖, Pt/AC 88.79 40.39
活性降低,此时抗氧剂 7PPD 的生成速率与其扩散 Pt/MC15 89.11 77.26
出孔道的速率相当,选择性有些许升高。随着使用 Pt/MC30 88.93 81.55
Pt/MC60 88.64 76.83
次数继续增加,孔道堵塞越来越严重,生成的 7PPD
分子扩散出孔道的速率明显减小,副反应加剧, 2.4.2 催化剂活性组分 Pt 含量变化
7PPD 选择性又出现明显降低的趋势。 将使用后的催化剂置于马弗炉中,800 ℃灼烧
对于 Pt/MC 催化剂,其稳定性明显高于 Pt/AC 后,用王水溶解残余固体,通过 ICP 分析使用 10
催化剂。使用 10 次后,各 Pt/MC 的活性和选择性 次后各催化剂的 Pt 含量,与新鲜催化剂对比,结果
仍明显高于 Pt/AC 催化剂。在使用过程中,Pt/MC15 如表 5 所示。
的活性先些许降低后维持在一定水平,这是可能是
由于 Pt/MC15 的微孔相对较多,反应过程中有部分 表 5 使用前与使用后 Pt/AC 和 Pt/MC 催化剂中的 Pt 含量
Table 5 Contents of Pt in fresh and used catalysts
微孔被堵塞,导致活性些许降低。随着使用次数的
w(Pt)/%
增加,微孔被堵塞后,剩余介孔不易发生堵塞,故 样品名称
新鲜催化剂 使用后催化剂
活性基本不变并维持在较高水平。而 Pt/MC50 在使
Pt/AC 2.8206 2.8199
用 6 次后、Pt/MC60 在使用 4 次后出现活性均降低 Pt/MC15 2.7970 2.7947
的趋势,这可能是由于碳材料孔径较大时,壁厚较 Pt/MC30 2.8092 2.7668
薄,强度相对较弱,在使用过程中易磨损,活性组 Pt/MC60 2.7847 2.4713
分流失,导致活性下降。而 Pt/MC30 和 Pt/MC40 在
由表 5 可知,催化剂经使用后仅 Pt/MC60 的 Pt
实验过程中活性、选择性始终维持在一定水平,故
含量下降较为明显,其他 3 种催化剂的 Pt 含量在使
Pt/MC30 和 Pt/MC40 稳定性较好。
用前后均无明显变化。由此可得,Pt/AC、Pt/MC15
由此说明,对于 Pt/C 催化剂催化大分子体系而
及 Pt/MC30 的 Pt 负载较为牢固,在使用过程中不会
言,适当增大载体碳材料的孔径可明显提高催化剂
流失,而 Pt/MC60 出现少量 Pt 流失的现象,故活性
活性、选择性和稳定性,但孔径不宜过大,过大的
组分 Pt 流失是 Pt/MC60 金属表面积下降及活性下降
孔径可能会带来载体不稳定易磨损等缺陷。
的主要原因。
2.4 催化剂降活原因分析
2.4.3 载体孔结构变化
由催化剂评价结果可以看出,Pt/AC 与 Pt-Zn/ 分别对新鲜和使用 10 次后的 Pt/AC 催化剂及
AC、Pt/MC30 与 Pt/MC40、Pt/MC50 与 Pt/MC60 的 Pt/MC 催化剂进行 BET 分析,对比新鲜和使用后催
催化活性选择性稳定性基本一致,故各选其中一组 化剂比表面积及孔容孔径的变化,结果如表 6 所示,
分析 Pt/C 催化剂用于抗氧剂 7PPD 合成反应时活性 其中 Pt/C(U)代表使用后催化剂。
下降的原因。 由表 6 可知,对比新鲜催化剂和原始碳样(表
2.4.1 活性金属 Pt 表面积变化 1)的孔结构可以发现,原始碳样经预处理、浸渍还
分别对新鲜和使用 10 次经处理后的催化剂进 原制得新鲜催化剂后,其结构参数均有所减小,这
行 CO 化学吸附分析,对比新鲜和使用后催化剂金 可能是由于原始碳样经硝酸氧化处理后增加的表面
属表面积(MSA)的变化,结果如表 4 所示。 含氧基团堵塞了少部分微孔所致。对于普通 Pt/AC
由表 4 可知,由于新鲜 Pt/AC 与 Pt/MC 催化剂 催化剂,其在使用前后比表面积与孔容积,尤其是
的实际负载量(表 2)及活性组分 Pt 粒径比较接近, 微孔的比表面积与孔容积急剧减小,而平均孔径却