Page 211 - 《精细化工》2021年第9期
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第 9 期           姚俊杰,等:  琥珀酰亚胺酯基类偶氮染料的制备及其超临界 CO 2 羊毛清洁化染色                               ·1925·


            团的引入提高了染料与羊毛纤维间的作用力,从而                             的质谱图对比,在残留物的质谱图中可以清晰观察
            提升了耐皂洗色牢度。同时,测试了染料Ⅰ~Ⅳ及前                            到 229.1 的分子离子峰,此峰值可以归结为 NHS 的
                                                                     –
            驱体染色后的羊毛纤维的耐光色牢度(如表 2 所                            [2M–H] 峰。残留物的质谱数据表明,NHS 是由染
            示),耐光色牢度均能达到 4 级以上,表明此类母体                          料与羊毛纤维的氨基反应后形成的,证实了染料结
            染料耐光性能较好。                                          构中引入 NHS 确实可以提高染料的固色率。由于染
            2.7   固色率测试                                        料分子结构中也存在氨基,活性染料可能会自身发
                 染料的固色率是表示除去浮色后纤维上的染料                          生化学反应,但从图 5 结果可以看出,在泄气阀端
            固着量的一个特性指标,取在最佳染色条件下染色                             口残留物中并未检测到染料反应后生成的聚集体。
            后的羊毛纤维进行测试,获得染料Ⅰ~Ⅳ的固色率分                            同样,其余 3 例染料染色后泄气阀端口残留物也未
            别为 74%、75%、84%和 86%,结果如表 3 所示。                     检测到染料多聚体。所以,染料自身未发生反应。
            结果表明,4 例染料的固色率都较高,但低于前期
            报道的结果      [17] 。而本研究染色后羊毛纤维的 K/S 较
            高,这也说明染料在 scCO 2 中的溶解度得到很大提
            升。为了验证染料Ⅰ~Ⅳ具有较高固色率的原因,测
            试了前驱体Ⅰ 1 ~Ⅳ 1 染色后羊毛纤维的固色率(如表
            3 所示),获得前驱体染料Ⅰ 1 ~Ⅳ 1 的固色率分别为
            26%、57%、21%和 33%。相比于染料Ⅰ~Ⅳ,前驱
            体Ⅰ 1 ~Ⅳ 1 的固色率低很多。因此,从固色率的角度

            也可以证明活性酯在提升染色性能方面起到重要作
            用。但相比于染料Ⅰ~Ⅳ,前驱体染色后的羊毛纤维                                    图 4   染料Ⅰ~Ⅳ染色羊毛纤维的机理
                                                               Fig. 4    Dyeing mechanism of wool fibers with dyes  Ⅰ~Ⅳ
            K/S 更高,原因可能在于前驱体的分子结构简单,
            分子质量小,易于溶解在 scCO 2 中,染料先吸附到
            羊毛纤维表面,然后染料扩散到纤维内部,前驱体
            的染色过程仅依靠染料的吸附和扩散,缺乏与纤维
            间的化学键作用,故前驱体的固色率较低。

                  表 3   染料Ⅰ~Ⅳ和前驱体Ⅰ 1 ~Ⅳ 1 的固色率
             Table 3    Fixation rate of dyes  Ⅰ~Ⅳ and procedures  Ⅰ 1 ~Ⅳ 1

               染料类型        K/S 洗前     K/S 洗后     固色率/%
                 Ⅰ          5.75        4.25        74
                 Ⅱ          2.76        2.07        75
                 Ⅲ          5.94        4.97        84
                 Ⅳ          2.17        1.86        86
                            12.21       3.22        26
                 Ⅰ 1
                            11.37       6.46        57
                 Ⅱ 1
                            16.14       3.50        21
                 Ⅲ 1
                            17.13       5.71        33
                 Ⅳ 1

            2.8   染色机理
                 染料Ⅰ~Ⅳ染色后羊毛纤维的耐皂洗色牢度和
            固色率有较高提升的原因在于活性酯的引入,推测                             图 5   染料Ⅰ染色后泄气阀端口的残留物(A)及 NHS(B)
            其反应机理如图 4 所示。染料Ⅰ~Ⅳ与羊毛纤维结构                               的质谱
                                                               Fig. 5    Mass spectra of residue at the vent valve port after
            中的氨基反应,染料与羊毛纤维之间形成化学键,
                                                                     dyeing with dyeⅠ(A) and NHS (B)
            同时生成副产物 NHS。为了进一步验证推测机理的
            合理性,收集了 4 例染料染色结束后来自泄气阀端                           2.9   染色后羊毛纤维 SEM 和纤维横截面测试
            口的残留物,测试其残留物的质谱,仅以染料Ⅰ染                                 为了观察 scCO 2 染色对羊毛纤维表观形貌的影
            色后的残留物质谱数据为例(图 5)。通过与纯 NHS                         响以及染料在纤维表面和内部的分布情况,对染料
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