Page 132 - 精细化工2019年第12期
P. 132

·2460·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷

            达 92.3%;随着精馏过程继续进行,塔顶 DMF 浓度                           DMF 一次回收塔 T-101 主要用于实现羧酸与
            逐渐减小,同时 DMAC 从塔顶蒸出,其质量分数最                          DMF 的连续分离,回收含酸 DMF 废溶剂中大部分
            高可达 99.5%。                                         DMF,初步实验结果见表 6。

                       表 3    间歇精馏操作参数范围                                   表 6    T-101 中试实验结果
                  Table 3    Parameters of the batch distillation     Table 6    Pilot-scale test result of T-101
                顶温/℃       釜温/℃        压力/kPa      回流比                  进料   二甲胺/(m /h) 回流流量  塔顶采出 塔釜采出
                                                                                    3
                                                               流量/(L/h)
               30.9~84.6   69.9~109.3   12.8~14.0   1~6                 250      8       105    215     60

                                                                        塔顶      塔上      塔下      塔釜
                                                                温度/℃
                                                                         89      91      106    107
                                                               馏出质量     DMF    二甲胺       水      羧酸    D  M  A  C
                                                                分数/%    95.0     3.5    微量      —       1  .  0

                                                               塔釜质量     DMF    二甲胺       水      羧酸    D  M  A  C
                                                                分数/%    20.0     9.5     0.1    35.0   23.5

                                                                   由表 6 可见,中试工艺所设计的操作参数已经
                                                               能够达到设计预期的 DMF 脱酸回收效果:精馏塔釜

                                                               主要成分为 DMF、二甲胺盐、DMAC 及重组分杂质
                     图 5    反应液精馏过程塔顶组成变化
            Fig. 5    Distillate composition during the distillation of the   (约 10%,未在表中列出),二甲胺破坏了羧酸与
                   reaction mixture                            DMF 间的相互作用,使羧酸富集于塔釜中,釜液内
                                                               羧酸质量分数达 35.0%;而塔顶得到 DMF 质量分数
                 总而言之,以上小试研究成果表明,本文提出
                                                               95.0%,且不含羧酸的馏出物,DMF 回收率(塔顶
            的复杂含酸 DMF 废液综合利用工艺是有效可行的。
                                                               回收 DMF 总质量占进料 DMF 总质量之比)约为
            2.2    中试实验结果
                                                               80%。塔顶馏出物中含有 1%重组分 DMAC,后续研
                 在小试研究的基础上,设计建立了含酸 DMF
                                                               究可以通过对 T-101 的工艺条件进行进一步优化,
            溶液综合利用中试连续工艺(图 3),中试实验所用
                                                               降低塔顶 DMAC 的浓度。
            的含酸 DMF 原料组成如表 4 所示,初步设计工艺参
                                                                   反应器 R-101 主要用于二甲胺羧酸盐反应转化
            数如表 5 所示。
                                                               为 DMF 与 DMAC,初步实验结果见表 7。由表 7
                           表 4    中试原料组成                       可见,设计操作参数同样能够达到预期的反应效果,
                 Table 4    Feed composition of the pilot-scale test   反应器出口的羧酸质量分数仅 1.4%,羧酸转化率可
                 组分        D  M  F     水    羧酸      D  M  A  C  达 96%,DMAC 质量分数为 65.3%。
              质量分数/%       73.41    3.28    13.15    5.31
                                                                           表 7    R-101 中试实验结果
                           表 5    中试设计参数                              Table 7    Pilot-scale test result of R-101
                Table 5    Design parameters of the pilot-scale test
                                                                            流量/(L/h)     温度/℃      压力/MPa
               项目        工艺参数             质量分数指标                 工艺条件
                                                                               215        203         1.0
             DMF 一次  顶温:(87.6±1)℃ 馏出物组成:
             回收塔      釜温:(110±2)℃  DMF:90%~92%,二甲胺:4.5%~         出口质量         DMAC        羧酸          水
             T-101    压力:15 kPa     7.8%,DMAC≤0.05%,羧酸≤           分数/%         65.3       1.4         7.0
                      回流比:1~3       0.01%
                                    釜液组成:                          DMF 二次回收塔 T-102 主要用于二次回收
                                    DMF:16%~19%,羧酸:30%~
                                    40%,DMAC:20%~31%           R-101 反应液中少量 DMF,本质上为常规精馏塔。
             反应器      顶温:(200±2)℃  反应器出口组成:羧酸≤5%               初步实验结果表明(表 8),T-102 塔顶馏出物组成
             R-101    底温:(200±2)℃                              主要为 DMF(47%)、二甲胺(16%)与水(36%),
                      压力:1.0 MPa
                                                               未检测到羧酸的存在;釜液中 DMAC 的质量分数达
             DMF 二次  顶温:(67±1)℃  馏出物组成:羧酸≤0.05%                97.7%,DMF 残余质量分数 0.3%,已达到设计要求。
             回收塔      釜温:(115±2)℃  釜液组成:DMF≤0.5%
             T-102    压力:15 kPa                                馏出物中含有少量 DMAC 残留,可以通过常规精馏
                      回流比:1~3                                  塔优化方法对其工艺参数进行调整。
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137