Page 130 - 精细化工2019年第12期
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·2458·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷

            物,这些 DMF 废液难以通过常规精馏的方法进行脱                          1    实验部分
            酸回收。目前,工业上采用的 DMF 回收工艺(图 1)
            会生成大量的盐渣固废(约 1.5 t/t 产品)与 DMF 水                    1.1    试剂与仪器
            解损耗,造成严重的环境问题与经济损失。因此,                                 二甲胺溶液(质量分数 40%)、NaOH(AR)、
            开发含酸 DMF 体系的绿色脱酸回收技术,对三氯蔗                          DMF(AR)、DMAC(AR)、甲酸(AR)、冰醋酸
                                                               (AR)、AlCl 3 (AR),国药集团化学试剂有限公司;
            糖行业及其他大量使用 DMF 溶剂的精细化学品制
                                                               蒸馏水,自制。
            造行业都有着重要意义。
                                                                   GC2014 气相色谱仪,日本岛津公司;756KF
                                                               微量水分分析仪,瑞士万通公司;高压反应釜(100 mL,

                                                               10 MPa),上海霍桐实验仪器有限公司。
                                                               1.2    样品分析方法
                                                                   样品中水的质量分数采用微量水分分析仪测定。
                                                                   甲酸与乙酸的总浓度采用 NaOH 溶液滴定法测
                                                               定,下文统称为羧酸浓度。

                                                                   DMF、DMAC、二甲胺及其他有机组分采用气
                    图 1    含酸 DMF 废液回收工艺示意图                    相色谱仪(GC-2014)测定,采用校正曲线法进行定
             Fig. 1    Recovery process of acid-containing DMF solution   量。气相色谱仪分析条件为:采用毛细管柱 DB-624

                                                               (30  m×  0.32  mm×0.32  μm)与氢焰离子检测器
                 低浓度的 DMF 废水主要采用精馏、萃取、膜
                                                               (FID);进样口温度为 250 ℃;检测器温度为
            分离、吸附等方法         [2-7] 进行处理;而对于酸性强、浓
                                                               250 ℃;载气为 N 2 ,流量为 1 mL/min;升温程序为:
            度高的含酸 DMF 体系,酸碱中和是工业上应用较多                          100 ℃保持 5 min,以 20 ℃/min 升至 160 ℃,保持 7 min。
            的方法,但该法一般会产生大量盐渣固废。利用叔                             1.3    小试实验流程
                [8]
            酰胺 、叔胺或有机锡          [9-10] 等进行萃取,或是利用四                 含酸 DMF 废液综合利用新工艺小试实验均采
            氯乙烯或甲苯       [11-13] 进行共沸精馏也能够有效地脱除                用间歇操作;小试实验所采用的含酸 DMF 废液为实
            含酸 DMF 中的羧酸,但大多流程复杂,需要引入外                          验室自行配制的模拟原料,组成包括 DMF、DMAC、
            来组分,且脱除的羧酸仍需采用碱中和处理。                               甲酸、乙酸、水。
                 本文提出了一种多组分含酸 DMF 的综合利用                        1.3.1    DMF 一次回收精馏
            新工艺    [14-15] (图 2),在不引入新组分、无复杂操作                     向 35 ℃左右的 NaOH 溶液中滴加质量分数
                                                               40%二甲胺溶液,将生成的二甲胺气体干燥后通入
            的情况下,利用二甲胺将废液中的甲酸与乙酸分别
                                                               加有一定量含酸 DMF 原料的减压精馏塔塔釜,在
            转化为具有工业价值的 DMF 与 N,N-二甲基乙酰胺
                                                               15~20 kPa 下全回流至稳定后开始塔顶采出,每隔 1 h
            (N,N-dimethylacetamide,简称 DMAC)而非盐渣
                                                               取样分析塔顶出料与釜液组成。根据间歇精馏过程
            固废与重组分废液,能够从根本上解决现有含酸
                                                               中塔釜温度的变化适当调整操作条件。当塔顶 DMF
            DMF 脱酸回收工艺所存在的严重环保问题,同时增                           回收率达 90%以上后,停止实验。
            加了经济效益。本文对这一新工艺进行了验证性小                             1.3.2    DMAC 催化合成
            试研究与中试放大实验,为精细化工行业含酸 DMF                               将 1.3.1 节的塔釜液置于高压釜中,加入一定量
            废液的绿色高效回收与综合利用技术的开发提供了                             AlCl 3 催化剂,在 180 ℃下进行反应,定时采样分析
            理论依据。                                              反应液组成。
                                                               1.3.3    DMAC 精馏提纯

                                                                   将 1.3.2 节的反应液加入减压精馏塔釜,在
                                                               12~15 kPa 下全回流至稳定后开始塔顶采出,每隔 1 h
                                                               取样分析。根据间歇精馏过程中塔釜温度的变化适
                                                               当调整操作条件。当塔顶 DMAC 浓度达到最高值并
                                                               达到稳定后,可停止实验。
                                                               1.4    中试实验流程
                                                                   在小试实验研究的基础上,设计了如图 3 所示

                                                               的中试连续工艺流程。含酸 DMF 原料与二甲胺气体
                    图 2    含酸 DMF 废液综合利用新工艺
            Fig. 2    Comprehensive utilization process of acid-containing DMF   分别由一次回收塔 T-101 的中部与塔釜进入,在 T-101
                  solution                                     内羧酸与二甲胺形成的二甲胺盐浓缩于塔釜,顶部
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