Page 144 - 《精细化工》2023年第12期
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·2686· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 40 卷
糖质量浓度及葡萄糖、木糖得率均为最高值,分别
为 25.1、6.8 g/L 和 48.3%、67.3%。随着预处理温度
升高至 100 ℃,底物的酶解效率与预处理程度成正
比,木质素去除率增加,底物酶解效率也增加。在
100 ℃时,质量分数 2%的 NaOH 溶液预处理后,
葡萄糖、木糖质量浓度和葡萄糖、木糖得率达到最
高值,分别为 29.8、9.8 g/L 和 53.5%、73.1%,较预
处 理 前 甘草渣 酶解 的葡萄 糖( 10.6% )和 木糖
(25.7%)得率分别提高了 4.0 和 1.8 倍。
与文献[9]报道的用质量分数 4%的 NaOH 水
溶液于 28 ℃处理甘草渣 24 h 后木质素去除率
(68%)相比,本研究在质量分数 2%的 NaOH 水
溶液中于 100 ℃预处理甘草渣 1.5 h 后木质素去
除率(54.1%)略低。但本研究中所用碱溶液质量
分数低,预处理时间更短。酶解实验结果显示,
与文献[9]相比,当酶解 24 h 时,本研究葡萄糖得
率高(53.5% vs 19.5%)、酶用量更低(15 FPU/g vs.
20 FPU/g)、固体负载量更高(文献固液比为 1∶
20)。因此,本研究预处理方法更有利于后续的酶
解糖化。
2.3 甘草渣高固酶解及其水解液发酵
结合上述分析,用质量分数为 2%的 NaOH 水
溶液在 100 ℃预处理甘草渣具有最佳酶解效果,所
以选择此条件预处理后残渣进行酶解与发酵实验。
为了提高酶解液中的糖浓度,采用高固酶解法
进行水解反应。通过分批添加酶和底物的方式,酶
解 72 h 后最终得到含 86.2 g/L 葡萄糖和 18.9 g/L 木
糖的酶解液(葡萄糖得率 59.6%、木糖得率 34.3%)。
甘草渣的酶解并不彻底,是由于固体负载量过高影
响了酶的传质所致。为了考察甘草渣水解液的可发
酵性,以此酶解液为碳源,利用 B. subtilis 进行了发
酵生产 2,3-丁二醇和乙偶姻的探索。为探究酶解液
中其他成分对菌种生长和 2,3-丁二醇发酵的影响,
以相同浓度柠檬酸盐缓冲液配制的与酶解液同等质
量浓度的糖液为实验对照组,其他条件均相同,为
了观察发酵过程中各项参数的变化,共监测 96 h,
图 2 稀碱及 EOAA-稀碱溶液预处理甘草渣后 24 h 酶解 结果如图 3 所示。
效果 从图 3a、c 可以看到,经过 96 h 的发酵,实验
Fig. 2 Enzymolysis effect of liquorice residue pretreated 组 c 的 OD 远高于对照组 a。对照组在发酵时长 16 h
by alkali or EOAA-alkali solutions for 24 h
时 OD 600 达到 8.6 并逐渐平稳,而实验组在 16 h 时
如图 2 所示,随着碱溶液浓度的增大,底物酶 OD 600 达到 11.7,且继续保持增长趋势,在 46 h 达
解液中的葡萄糖、木糖质量浓度及葡萄糖、木糖得 到 15.7 并逐渐趋于平缓。同时可以发现,在发酵
率均呈现增加趋势。可能的原因是随碱浓度的增加, 前期,实验组的菌体密度(OD 600 )增长速度显著
木质素去除率提高,酶的可及面积增大,导致酶解 高于对照组,实验组的菌株生长情况相较于对照组
效率增加。在 80 ℃时,质量分数为 2%的 NaOH 溶 更好,推测酶解过程中产生了可溶性物质促进了菌
液预处理体系呈现出最佳的酶解效果,葡萄糖、木 株的生长。